1選 煤廠產(chǎn)塵點(diǎn)的分析 煤在篩分、 破碎、 膠帶轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)處產(chǎn)生大量煤塵。由于無(wú)法對(duì)落下 的煤塵進(jìn)行清掃, 煤塵二次飛揚(yáng)嚴(yán)重, 從選煤的具體加工工序說,以 運(yùn)輸、 破碎、 粉碎、 篩分及其清理等產(chǎn)生粉塵最多。 造成系統(tǒng)污染嚴(yán)重 的原因有:來(lái)煤含水量低 (當(dāng)煤的含水量低于 6%時(shí),煤塵飛揚(yáng)嚴(yán) 重) ; 產(chǎn)塵點(diǎn)沒有通風(fēng)除塵設(shè)備, 粉塵不能得到有效控制 ; 轉(zhuǎn)載點(diǎn)、 棧 橋地 面和 一些衛(wèi)生死角落煤堆積 , 產(chǎn)生二次粉塵飛揚(yáng) ; 膠帶機(jī)運(yùn)行不 正常( 跑偏、密閉不嚴(yán)) 造成膠帶落煤嚴(yán)重。產(chǎn)生煤塵的關(guān)鍵是各轉(zhuǎn)運(yùn) 點(diǎn)落煤產(chǎn)生的大量揚(yáng)塵,其次是篩子、破碎機(jī)本體粉塵外溢及轉(zhuǎn)運(yùn) 點(diǎn)、 棧橋地面和一些衛(wèi)生死角的煤產(chǎn)生二次粉塵飛揚(yáng)。
2 城郊選煤廠原煤 系統(tǒng)粉塵狀況 通過 對(duì)原煤 車 間 202、 202 A、 206、 207破 碎機(jī) 等 處粉 塵含 量進(jìn) 行測(cè)定 , 測(cè)定 結(jié)果如 表 1所 示 : 在 207破 碎機(jī)西 側(cè)粉塵含量 達(dá)最 大 值, 高達(dá) 226mg/ m。 , 是規(guī)定粉塵濃度要求的 22 6倍; 在原煤車間粉 塵含量最低的 2 08臺(tái)階處粉塵含量也達(dá)到了 1 5. 3mg/ m。 , 也比規(guī)定 的粉塵含量 1 Omg / m。高。
表 1 城郊選煤廠原煤車 間
除塵器安裝前粉塵濃度測(cè)定結(jié)果
經(jīng)測(cè)試,必須采用合適的除塵方法對(duì)原煤車間的空氣進(jìn)行除塵 處理 ,使原煤車間 的粉塵含量 ,全塵小于 1 0. 0mg / m。 、呼吸塵小于 3. 5mg / m。 , 使原煤車 間 的空 氣質(zhì)量完 全滿足規(guī)程 的規(guī)定 , 使職 工和 設(shè)備都在清潔的空氣環(huán)境中工作, 保證人和設(shè)備的安全健康。
3 FBC系列復(fù)膜扁
布袋除塵器簡(jiǎn)介
3. 1 工作 原理 該
布袋除塵器采用將含塵氣體由下部和側(cè)面吸風(fēng)口進(jìn)入過濾 室 , 彌播在濾布上 , 粉塵被濾袋 阻留 , 凈化空氣透過 袋壁經(jīng)風(fēng)機(jī) 室從 排風(fēng)口排出。定時(shí)機(jī)械拍打裝置使奇偶兩組插入扁布袋之間產(chǎn)生異 步對(duì)排振動(dòng), 在拍打時(shí)布面時(shí)分時(shí)合, 相合時(shí)布面間生成高氣壓 , 分 離時(shí)布面間生成低氣壓, 各布面二側(cè)氣壓差構(gòu)成了反吹脈沖氣流, 使 積塵更徹底的剝離布面, 達(dá)到最佳過濾清塵的目的。 除塵設(shè)備安裝在 FBC系列雙密封可調(diào)弧形導(dǎo)料槽上端或落料 口的密封裝置上面。將吸粘在布袋上的粉塵通過自動(dòng)脫落和振動(dòng)剝 離后, 直接落到輸煤膠帶上, 不產(chǎn)生第二次粉塵污染。 該除塵設(shè)備的風(fēng)機(jī)和振打機(jī)構(gòu)以及 自動(dòng)
卸灰閥的工作通過 PL C程控并與輸煤皮帶實(shí)行聯(lián)鎖, 整個(gè)工作運(yùn)行全部實(shí)行自動(dòng)化。 3. 2 主要特點(diǎn)
3.2.1裝在揚(yáng)塵點(diǎn)上直接吸塵, 粉塵直接落在輸煤皮帶上, 無(wú) 需架設(shè)很長(zhǎng)的吸風(fēng)管道和排塵管道。
3.2.2濾袋全部 自動(dòng)清灰, 不需人工清掃。除塵器出風(fēng)r 7排放的 空氣為 99. 6%的凈化空氣。
3.2. 3結(jié)合 MTH系列雙密封可調(diào)弧形導(dǎo)料槽使用, 可縮短導(dǎo)料 槽設(shè)計(jì)長(zhǎng)度, 增加導(dǎo)料槽內(nèi)的負(fù)壓, 治塵效率高, 不發(fā)生二次粉塵污 染, 還可回收煤粉節(jié)約資源。
3.2. 4 電動(dòng)機(jī)功率小、 噪音低、 省電。
3.2.5體積小、 重量輕。不需要用專用除塵問和浪費(fèi)水資源。
3. 2. 6除塵器與皮帶積通過 PLC程控實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng),不需要人工操 作 , 所有工作程序完全 自動(dòng)執(zhí)行。
3. 3 主要功 能
3. 3. 1 “ M/ ZWSXXXC微孑L 復(fù)膜濾料 ” 做 布袋 , 不沾水 、 阻燃型抗 靜 電、在零 下 40℃至 12 O℃ 的條 件下耐 老化 、透氣 性好 、 絕對(duì) 不結(jié) 堵, 使用壽命長(zhǎng)(3—5年) , 除塵效果極佳。
3. 3. 2設(shè)備外形油漆使用 WH一3O、 WH一40三還氧樹脂重防腐 油漆, 可防止鐵漲、 表面光潔、 強(qiáng)度高、 硬度硬, 外漆不易脫落, 確保內(nèi) 材不生銹延長(zhǎng)使用壽命。
3. 3. 3 體 內(nèi)結(jié)構(gòu)件采用不銹鋼 , 潤(rùn)滑軸 套均使用錫青銅。叉鍵使 用尼龍塑料, 便于 設(shè)備維修和增強(qiáng)使用壽命。
3. 3. 4 殼體內(nèi)壁全部使用環(huán)氧樹脂加纖維布進(jìn)行“二布三涂” 防 腐處理, 加強(qiáng)內(nèi)壁防腐, 保障設(shè)備使用壽命。
3. 3. 5 風(fēng) 葉使用鋁合 金整體壓 鑄制造 , 經(jīng)動(dòng)靜平衡校正 , 保 證設(shè) 計(jì)風(fēng)量和低噪音。
3. 3. 6 PL C程控電柜所選用的元器件和程控器均為日本三菱公 司和梅蘭 目蘭公司產(chǎn)品。箱體為烘、 烤漆、 防水、 防塵的雙密封箱體, 不易生銹腐爛及積塵, 提高電柜使用壽命。
4 FBC系列復(fù)膜扁布袋除塵器應(yīng)用
4. 1在 202A、 203A篩 子各安裝一套 FBC一35型 除塵系統(tǒng) ( 每 套含 MTH一1 00 0雙密封可調(diào)弧形導(dǎo)料槽 9m, 排風(fēng)管 5m, 吸塵管道 8m,自動(dòng)卸灰 裝置 各 1套 , 卸灰 管 1m, 蓋 式密封裝 置一套 , 閥灰 斗 一 個(gè) ) , 振動(dòng)篩上方假裝密封抽塵裝置 , 通過抽塵管于雙密封弓形導(dǎo) 料槽上安裝的抽塵管道一起進(jìn)入 FBC一35復(fù)膜扁布袋除塵器, 粉塵 經(jīng)風(fēng)機(jī)工作進(jìn)入除塵器粘附在復(fù)膜扁布袋上通過振打掉入卸灰斗, 自動(dòng)卸灰閥同時(shí)打開, 粉塵經(jīng)排灰管掉至雙密封弓形導(dǎo)料槽內(nèi), 經(jīng)輸 煤皮帶輸走, 不產(chǎn)生第二次污染, 全程 自動(dòng)化不需要人工操作, 幾乎 沒有維護(hù)量。
4. 2在 202、 20 3手選處振動(dòng)篩和輸煤皮帶連接處各安裝一套 FBC一19復(fù)膜扁布袋臥式除塵器( 其中每套中含吸塵罩~個(gè), 吸風(fēng)管 2m, 卸灰管 1 m, 密封裝置一套) 。
5效 果分 析 通過在原煤車間安裝使用布袋除塵器后, 除塵效果非常明顯 , 除 塵器安裝后的測(cè)定結(jié)果可看出安裝除塵器后原煤車間內(nèi)的空氣質(zhì)量 完 全可以滿足規(guī)程 的規(guī)定 , 全塵含量最 高只 有 9. 5mg / m。 ( 規(guī)程 規(guī)定 為小 于 10mg / m。 ) ;呼 吸塵 最 高 為 3. 5mg/ m。(規(guī)程 規(guī) 定 為 小 于 3. 5mg/ m。) , 與安裝除塵器之前相比空氣質(zhì)量得到了有效的提高, 起 到了降低粉塵 的效果。
6 結(jié)論
6. 1在己 廠 24073復(fù)采工作面回采期間, 共排放采空區(qū)老空 水 812 98m3, 保證了該采面的正常回采, 達(dá)到了預(yù)期效果。
6 .2工作面的老空水由泄水巷流入 241 1 3風(fēng)巷的泵窩內(nèi), 再由水泵排走 , 工作面不用再移膠 管、 埋水槽 , 減輕 了職工的勞動(dòng) 強(qiáng)度 , 提 高了工作效率。
6. 3該防治水技術(shù)在己 廠 2 4O73復(fù)采工作面應(yīng)用以來(lái), 效果 明顯, 采面沒有發(fā)生過一次因采空區(qū)涌水而造成的安全生產(chǎn)事故 , 解 決 了水患問題 , 保證 了采面的安全回采。