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    電除塵器 改造為布袋除塵器時的流場數值計算-河北昊航環保機械

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    電除塵器 改造為布袋除塵器時的流場數值計算

    來源:河北昊航環保機械發布時間:2015/12/24 9:11:39
    袋式除塵器最大的優點是除塵效率高 ,而且不受 粉塵比電阻變化的影響。由于現在國內袋式除塵器的 設計尚未形成統一的流場計算方法 ,因此設計往往依 靠模型試驗確定 ,而模型試驗勞動強度大 ,成本高。因 此 ,需要對袋式除塵器的內部流場進行數值計算的研 究 ,為今后袋式除塵器的設計和改造提供重要參考數 據。 本文針對某臺 200 MW 機組電除塵改造 ,采用數 值計算方法對袋式除塵器本體內部的流場進行了研 究。
     
    1  物理模型和數值計算方法
    1. 1  本體結構 本文研究的袋式除塵器上 箱體為長方體 ,長7. 137 m ,寬5. 7 m ,高6. 5 m。下箱 體為倒四棱錐臺形 ,高3. 569 m ,底面長3. 569 m ,寬 2. 85 m。濾室入口為長方體 ,高1. 5 m。濾袋為圓柱 形 ,直徑 130 mm ,長6. 5 m ,吊裝在上箱體頂部支撐花 板上。
    1. 2  計算區域及網格的生成 本文采用商用軟件 FLU EN T 模擬了不同入射速 度以及不同結構下的袋式除塵器本體內部的單氣相流 動。袋式除塵器內部的布袋數目很多 ,排列比較緊密 , 因此必須生成十分細密的網格才能實現有效的空間離 散 ,而目前的計算機內存還無法承受;另由于導流板的 結構比較復雜 ,結構化網格難以滿足要求 ,因此 ,本文 采用了合理簡化袋式除塵器本體結構 ,應用結構化/ 非 結構化混合網格技術以及多孔介質模型等方法。 由于上箱體中布袋數目多 ,排列緊密 ,因此 ,本文 對上箱體采用了多孔介質模型 ;在上箱體和下箱體中采用了結構化網格 ,濾室則采用了非結構化網格 ,網格 類型、 尺寸如下: (1) 濾室 :生成以四面體為基本單元的非結構化 網格 ,網格尺寸 100 mm ; (2) 下箱體:生成以六面體為基本單元的結構化 網格 ,網格尺寸 150 mm ; (3) 上箱體:生成以六面體為基本單元的結構化 網格 ,在與花板平行方向上的網格尺寸為 150 mm ,與 花板垂直方向上的網格尺寸為 500 mm。
    1. 3  單氣相流動模型和邊界條件 本文采用標準的 k ε湍流模型進行數值計算。 空氣密度ρ= 1. 2 kg/ m3 ,煙氣入射速度為 10 m/ s ,進 風口為均勻來流速度邊界條件 ,氣流以豎直向下的方 向入射 ,濾袋出口為壓力邊界條件 ,在固體壁面氣體速 度為無滑移條件。
     
    2  計算結果
    2. 1  氣相流場的速度場分布 袋式除塵器內部流場速度 ,在下箱體中下部和導流板上方形成了兩 個回流區 ,抑制了主流的向上運動。在回流區的“壓 迫” 下 ,主流沿下箱體中部流向后端 ,在后端壁附近折 轉向上流向后端濾袋組 ,部分流體從濾袋間隙流向前 端。流經后端濾袋的煙氣速度達到 8 m/ s ,前端濾袋 的煙氣速度在(1~5) m/ s 之間 ,速度極不均勻。并且 , 煙氣做橫掠濾袋的運動 ,導致濾袋在水平方向上的振 動 ,也加速了濾袋的破損。
    2. 2  速度對計算結果的影響 當入射速度降低到 5 m/ s 時得到的計算結果,速度降低以后 ,回流區域的面 積比原來減小 ,縱向掠過的速度分量有所增加 ,袋式除 塵器的內部流場得到改善 ,但仍然存在回流區域。
    2. 3  結構優化研究 2. 3. 1  加大布袋與導流板之間的距離 將布袋與導流板之間的距離從原來的1 200 mm 增加到2 700 mm ,其計算結果,流體橫掠布袋的流動明顯減弱 ,從原來的4. 6 m/ s 左右下降到大約3. 5 m/ s ,縱掠布袋的流動加強。 因此 ,適當加高濾室高度 ,可減輕布袋的磨損程度 ,延 長濾袋的使用壽命
    2. 3. 2  采用雙層導流板結構 假設在原有導流板的基礎上再增加一層導流板 , 其傾斜方向同原導流板相反 ,其它參數的設置與原導 流板相同,雙層導流板的計算結果的計算結果可知 ,流體在這種結構中流動 , 原先在導流板上部形成的回流區域明顯變小 ,并且速 度也變得相對均勻 ,可見 ,雙層導流板較好地改善了流 場 ,但這種結構會增加除塵器的阻力 ,而且在實際的流


    3  結  論
    (1)通過簡化除塵器結構 ,采用多孔介質模型以及 結構化/ 非結構化混合網格技術 ,對袋式除塵器袋室內
    煙氣單相流動進行了數值模擬。數值計算結果基本反 映了實際運行狀況。 (2)本文研究的袋式除塵器是在假設出口處壓力 均勻以及流體縱掠濾袋流動的情況下進行的。由計算 結果可知 ,袋室內部壓力并不均勻 ,而且在濾袋根部 , 流體并非縱向掠過濾袋。 (3)在導流板上部出現了回流現象 ,造成灰斗中過 濾區二次揚塵 ,增大了除塵器本體的阻力。同時后端 濾袋間隙的流體速度過高 ,前端速度較低 ,過濾速度不 均勻。 (4)目前的單個導流板沒有起到實質性的作用 ,無 法改善流場的分布。 (5)除塵器改造應致力于改善壓力場均勻性 ,引導 流體縱掠濾袋流動 ,使過濾速度和濾袋間隙速度均勻 分布。為此 ,可適當減小流體的入射速度 ,將濾室加 高 ,或者改變煙氣進入的方向。目前這一結論需進一 步進行兩相流動的計算和工程實踐來得到驗證。
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